高爐在處理鐵口時(shí)會(huì)用到炮泥,通常用的是有水炮泥,但在鋼產(chǎn)量較高時(shí),此鐵口炮泥較易受到渣鐵的機(jī)械沖刷和化學(xué)侵蝕,造成高爐渣鐵出不凈,不僅影響高爐高產(chǎn)順利,還容易發(fā)生出鐵過(guò)程中鐵口斷, 導(dǎo)致鐵口跑大流引發(fā)事故。同時(shí)由于鐵口潮,容易發(fā)生鐵口打“火箭炮”燒傷人等事故。 無(wú)水炮泥的主要生產(chǎn)配料比為(%):棕鋼玉15-24,碳化硅6-15,焦炭20,白泥12-16,焦油18-20。該炮泥耐壓強(qiáng)度20Mpa,在高爐開(kāi)口機(jī)開(kāi)口時(shí)開(kāi)口容易,而且抗沖刷性能較好。 關(guān)鍵成分白泥加入量過(guò)大,會(huì)造成炮泥收縮過(guò)大,從而產(chǎn)生裂紋,過(guò)小時(shí),影響炮泥塑性,在炮泥加入量12%的基礎(chǔ)上,逐漸加量,發(fā)現(xiàn)在燒后線變化為+0.3%,性能*,此刻可塑性較高,在高溫出鋼時(shí)有良好微膨脹、無(wú)裂紋,有效遠(yuǎn)離了由無(wú)膨脹,有裂紋帶來(lái)的竄鐵、鐵流不成股且伴噴濺,嚴(yán)重時(shí)燒壞冷卻壁的危險(xiǎn)。 關(guān)鍵成分低、中溫?zé)Y(jié)劑加入量大,會(huì)對(duì)穩(wěn)定出鐵造成影響,燒結(jié)劑的加入使炮泥在高溫下生成低熔物,從而炮泥抗侵蝕能力變差,出鐵時(shí)有噴濺現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)比例為2.5%時(shí),處理鐵口時(shí),比有水炮泥節(jié)約25min時(shí)間,且不影響鐵溝處理,出鐵時(shí),鐵流穩(wěn)定。 以上無(wú)水炮泥在國(guó)內(nèi)水鋼的1、2號(hào)高爐采用后,與同期有水炮泥相比較,高爐技術(shù)指標(biāo)如下:鐵口合格率上升2%,出鐵正點(diǎn)率上升6.6%,鐵量差合格率上升8%,鐵口出鐵減風(fēng)率下降96%,每天可增加一次出鐵,高爐操作*系數(shù)也*提高。該無(wú)水炮泥的開(kāi)發(fā)應(yīng)用很 為成功,為強(qiáng)化高爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)做出了貢獻(xiàn)。 |